铸造车间里,远远望去,制芯区域上一件件砂芯在模具中破茧,那是“身体”的不同结构。走近些,做好的砂芯被精细打磨、涂刷涂料,覆上一寸寸“肌肤”。车间另一侧,组芯区中那些“身体结构”在拼接组合,静待着最后熔液注入,为这具“躯体”赋予滚烫的血液。王利坤身着蓝色工装,头戴安全帽,正细致检查着处理好的砂芯,指尖轻抚过近乎光滑的表面,目光如炬。作为239厂铸造加工中心造型组组长、一名优秀的共产党员,他在铝合金铸件砂型铸造领域深耕十余年,用坚守诠释初心,用创新破解难题,在平凡的岗位上铸就了不平凡的业绩,是一名名副其实的“铸造先锋”。
01
初心如磐,党徽在岗位上闪耀
“作为党员,就得在关键时刻站得出来、顶得上去。”这是王利坤常挂在嘴边的话,更是他十余年工作的真实写照。“十四五”攻坚决胜阶段,车间承担着某重点项目的铸件生产任务。该铸件结构复杂、尺寸精度要求极高,交付周期仅有常规生产周期的一半。当时正值雾霾预警天气,让这场任务的完成更加雪上加霜。造型组人心浮动,不少年轻员工面露难色。得知情况后,王利坤第一时间在班组召开党员攻坚会,他佩戴着党徽站在队伍前列,“这次的生产任务关系到整个交付节点,不允许出现任何差错,党员必须带头上!”他主动扛起最艰巨的砂型制作和工艺调试任务。白天,他带领团队细化每一道工序,从砂料配比、模具安装到冷铁布置,逐一排查潜在问题;夜晚,他趴在办公桌上研究图纸,对照工艺参数反复推演,常常忙到凌晨。铸型准备期间,王利坤坚持“党员标准不能降”。为确保复产后及时开展浇注工作,前处理准备工作必须万无一失。王利坤在砂芯预组芯时发现,砂芯配合存在问题,当即决定全部返工。他带领党员突击队连续奋战36小时,最终攻克了技术难题,并在复产后一天内完成了16件产品浇注。当合格的铸件按时交付时,他布满血丝的眼睛里闪烁出光芒。在他的影响下,造型组先后有多名青年员工递交了入党申请书,形成了“党员带头干、群众跟着上”的良好氛围。多年来,王利坤始终以党员标准严格要求自己,累计带头完成急难险重任务十余项,用实际行动诠释了共产党员的责任与担当。
02
革故鼎新,工装通用化破局
铸造生产不仅不能有任何的粗心马虎,还需要精打细算、精益求精。王利坤深知,传统铸造生产中,工装规格繁杂、通用性差,不仅增加了生产成本,还严重影响了生产效率。2025年,厂推进降本增效改革,王利坤主动请缨,牵头开展工装通用化专项攻关。造型组使用的工装,多达上百种,极大占用了作业空间。王利坤带领团队从梳理现有产品入手,连续一个月泡在车间,测量每一款工装的结构尺寸,分析工艺共性。他发现,尽管产品型号不同,但部分产品外形尺寸存在共通之处。 基于这一发现,他提出“模块化设计、标准化接口”的工装改造思路,将不同产品的工装拆分为基础模块和专用模块,通过更换专用模块实现多产品适配。攻关过程中,最大的难题是如何平衡通用性与精度。有一次,部门接到生产任务需要制作某大型铝合金铸件,在进行工装摸排时发现,其中一套旧工装在径向满足产品尺寸要求,但是高度方向超过所需高度近300mm。王利坤没有气馁,他带领技术骨干查阅大量资料,多次调整方案,最终采用“模具制芯+砂型增材”的新型制芯组合模式,既保证了通用性,又降低了成本。经过半年的反复试验和优化,他们成功推动了部门工装通用化项目落地,覆盖了车间多种型号的铸件产品,每年为厂节省开支近百万元。更重要的是,通用工装的推广使用,减少了因工装更换导致的质量波动,部分产品合格率稳定在90%以上。这场“生产革命”不仅让造型组成为厂降本增效的标杆,更为行业内中小批量铸件生产提供了可借鉴的经验。
03
巧思赋能,冷铁制作焕新生
冷铁是砂型铸造中控制铸件冷却速度、保证铸件质量的关键部件,传统冷铁制作采用木制冷铁模样翻箱制作,或通过打印单个冷铁砂芯,随后重力浇注成形,存在效率低下、单个打印砂块翻找困难等问题,对生产人员本就不足的车间无疑是一种负担。“能不能找到一种更快捷、更省力的冷铁制作方法?”这个念头在王利坤脑海中盘旋了很久。2025年,部门生产任务激增,传统冷铁制作方式效率低、冷铁种类多不易分类等缺陷严重制约生产进度。王利坤接过这块“难啃的骨头”,开始探索冷铁制作的创新之路。他与工艺人员多次开展交流沟通,发现采用整箱3D打印冷铁砂芯浇注冷铁的思路可能是解决问题的突破口。但冷铁如何分类和高昂的打印成本,成为摆在团队面前的两大难题。为了找到合适的方法,王利坤带领团队进行了数次试验,先后尝试了多种分类方法,最终确定了“研制整套打印+定型易损分类打印”的高效方案。对于研制产品,生产数量少,但是配套的冷铁数量多,加之操作人员对产品结构并不熟悉,木制模样制作周期长、单块冷铁打印砂芯浇注后不易归类等缺陷,王利坤提出“研制整套打印”的方案,对同一产品的不同冷铁在工艺设计时放置在同一个大型砂芯上,上方布置浇口,砂芯上做好标识,既节省冷铁砂芯筛选分类时间也节约了布砂芯和压浇口的时间,一举两得。对于批产产品,所有冷铁采用打印方式成本高,占用打印设备体积大,不符合我厂降本增效的发展要求,王利坤提出仅对易损冷铁,尤其是使用次数不超过3次便需要重新制作的冷铁进行单独打印,既避免增加打印成本,又能极大提升冷铁补充效率。
04
新技术迭代,重力改低压创佳绩
单件生产效率低、成本高,能不能实现一箱多件?这是王利坤在生产中一直思考的问题。造型组长期采用重力铸造工艺生产某系列铝合金铸件,该工艺只能实现单件铸造,生产效率低下,且产品报废率远高于其他类型产品,无法满足生产任务日益增长的需求。2025年,王利坤提出将重力铸造改为低压铸造,实现一箱多件的生产革新方案。这个方案在当时引起了不小的争议。不少老员工认为,低压铸造工艺复杂,而且团队缺乏相关经验,风险太高。但王利坤坚信,只有技术革新才能抢占市场先机。他带领团队成立专项攻关小组,从工艺优化等方面入手,稳步推进技术迭代。工艺设计是实现一箱多件的关键。王利坤提出采用“树枝”状的工艺设计方案,即在一根浇注系统上,同一高度4个方向浇注4个铸件,轴向布置4层,单个浇注系统便可实现16件产品的成型工作,以此为基点,在铸型下方布置4根横浇道,每根横浇道连接一根浇注系统,实现每箱64件产品的浇注能力,最后借助3D打印设备,开展工艺方案试制。考虑到铸型温度分布不均、排气困难等问题,王利坤与工艺人员讨论,设计通用冷铁进行激冷,调节温度梯度,通过设计排气孔增强铸型排气功能,最终确定了最优工艺方案。经过攻关,低压铸造工艺成功落地, 实现了一箱64件的批生产。这项革新带来了显著的经济效益:生产效率提升200%,产品尺寸精度和表面质量大幅提升,均为100%。该生产方式的革新,不仅满足了市场需求,还为小型铸件生产提供了新思路。
十载春秋,初心不改;砂型铸魂,匠心筑梦。王利坤在铝合金铸件砂型铸造领域以十二分的热忱与坚守默默耕耘,用实际行动诠释了共产党员的责任与担当,彰显了精益求精的创新精神,更锤炼了攻坚克难的顽强意志。从急难险重任务前的挺身而出,到生产革新的敢为人先,他在平凡岗位上一步步书写出劳动模范的璀璨篇章,成为行业内工匠精神的生动注脚。他的故事,如车间里滚烫炽热的炉火,既温暖着每一位同事的心,更照亮了大家奋进的道路。他用深耕不辍的坚守、敢闯敢试的勇气,为年轻员工树立了标杆,激发了团队干事创业的热情与活力,更激励着大家在平凡的岗位上追求不凡,为239厂高质量发展注入源源不断的动力。
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